《電子技術應用》
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無刷直流電機直接轉矩控制系統的設計
2014年電子技術應用第7期
苗敬利, 鄒 靖
河北工程大學 信息與電氣工程學院, 河北 邯鄲 056038
摘要: 針對無刷直流電機直接轉矩控制系統速度環節存在的非線性飽和特性,引用新型變結構抗飽和Anti-windup PI控制器,根據控制器的輸出是否飽和,對積分狀態進行控制。當控制器進入飽和狀態,通過調節可以有效地退出飽和;當控制器處于線性區,保證系統漸進穩定。同時利用模糊理論對控制參數進行在線調整,使系統具有更好的實時性。仿真表明,該方法能夠有效地抑制飽和現象,減少超調量,使系統具有更好的動靜態性能。
中圖分類號: TM3
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2014)07-0088-04
Design for direct torque controlled brushless DC motor
Miao Jingli, Zou Jing
School of Information and Electrical Engineering, Hebei Handan, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China
Abstract: The Anti-windup PI saturated controller was applied to the direct torque control system of the brushless DC motor. According to the output of the controller is saturated, the controller selects the control structure. Based on the variable-structure controller, the whole system can suppress the windup phenomenon. At the same time, the control parameters were adjusted online by taking advantage of the fuzzy theory. The simulation results show that the control strategy has a nice effect on restraining the saturation and makes the whole system less overshoot, good robustness steady-state performance and so on.
Key words : brushless DC motor; direct torque control; saturated nonlinear part; Anti-windup PI controller; fuzzy control

     隨著電力電子技術和電機控制理論的發展,無刷直流電機以壽命長、免維護等優點,被廣泛應用[1]。目前一些現代控制理論已應用到其控制領域中, 直接轉矩控制[2-3]就是其中一種。通過檢測定子電壓電流情況來觀測轉矩與磁鏈,得到誤差值,然后選擇合適的電壓矢量來控制逆變器的開關,進而控制電機的運行。過程不涉及內部電流,直接控制電機轉矩,動態響應快,對電機參數變化和外部擾動不敏感,具有良好的控制精度[4]

    控制系統轉速調節一般采用PI控制,控制器的輸出就是電機參考轉矩值。但由于電機的額定功率和過流過壓保護等因素,控制器輸出須在一定范圍內。故當系統參考輸入為一個較大階躍值或負載突變時,控制器輸出出現飽和限制,即被控對象的輸入與控制器輸出不等,系統閉環響應性能變差,滿足不了控制要求,稱為windup現象[5]。參考文獻[6]將Anti-windup PI 控制器用在感應電機直接轉矩控制中,參考文獻[7]用在永磁同步電機控制系統中,都取得了良好的控制效果。本文將其用到無刷直流電機直接轉矩控制系統中,速度控制器采用Anti-windup PI控制[8],結合了條件積分法和反計算法。前者當控制器飽和時,積分器停止工作,此時控制器相當于P控制;當控制器輸出處于線性區時,再加入積分器的作用。后者則是將被控對象的輸入與控制器的輸出取差值,反饋到積分器的輸入端,對積分狀態進行控制,從而抑制windup現象。為了實時調整PI參數,引入模糊控制[9-10],比參數固定時有更好的響應特性,提高了系統的魯棒性及抗干擾能力。仿真結果表明,該方法能夠有效地提高直接轉矩控制系統的綜合控制性能。

1 無刷直流電機的數學模型

    以三相星型二二導通無刷直流電機為例,假設磁路不飽和,三相繞組對稱,忽略齒槽效應、渦流和磁滯損耗,分析其數學模型。電機定子繞組電壓平衡方程表示為:

    

 

 

2 無刷直流電機控制系統的設計

2.1 直接轉矩控制系統中的windup現象

    直接轉矩控制系統的轉矩環采用滯環比較器,動態響應速度遠高于轉速環,故忽略內環轉矩動態變化。根據式(3)可得:

 

 

2.2 新型Anti-windup PI 控制器設計

    為了克服windup現象的產生,設計了Anti-windup PI 控制器,如圖1所示。邏輯開關S在1、2之間切換,分別對應線性區與飽和區,對積分器進行控制。當控制器在線性區時,S與1相連,積分器累加轉速誤差;當控制器處于飽和區時,S與2相連,把控制器輸出與被控對象輸入之差反饋到積分器的輸入端,消除積分飽和狀態。

    控制器積分狀態滿足:

    

2.3 系統穩定性分析

    由于系統的變結構特性,須分別證明系統不同區域的穩定性。在飽和區,電機參考輸入轉矩達到限幅值,積分狀態衰減到零,系統自動進入線性區,則穩定。而線性區,系統漸進收斂穩定,則證明控制器符合控制要求,全局穩定。

2.3.1 飽和區的穩定條件

    若控制器處于飽和區,即un≠us,由式(4)可得電機轉速誤差方程:

 

 

    當電機運行狀態滿足式(15)時,控制器將自動從飽和區退回到線性區。

2.3.2 線性區的穩定條件

    若控制器處于線性區,即un=us,控制器等效為傳統PI控制器。誤差方程為:

 

 

    當電機運行狀態滿足式(19)條件時,控制器處于線性區,轉速誤差收斂為零。

2.4 模糊邏輯對控制器的改進

    利用模糊控制理論對Anti-windup PI控制器中的參數Kp、Ki進行在線修改,將轉速誤差e及其變化率ec作為模糊控制器的輸入,參數Kp和Ki作為輸出,來滿足運行中實時變化的e和ec對系統參數的要求。

    模糊控制器輸入變量e及ec與輸出變量Kp及Ki的模糊子集設定為{NB,NM,NS,Z,PS,PM,PB},并量化在區(-3,3)域內。根據大量模擬仿真實驗和前人的電機控制經驗,總結出了模糊控制規則集,見表1和表2,最終實現對PI參數的調整。

2.5 系統整體設計

    無刷直流電機直接轉矩控制系統框圖如圖2所示。運行后,得到實時的e及ec,利用模糊規則對控制器參數Kp和Ki實時修改,調整Anti-windup PI控制器的輸出,并與實際值比較,得到的控制量與轉子位置信號相結合,來選擇合適電壓矢量,控制逆變器的開關狀態,達到控制電機穩定運行的最終目的。

3 仿真及實驗結果

    利用Matlab/Simulink建立仿真模型,驗證模糊Anti-windup PI 控制器的可行性。仿真框圖如圖3所示。無刷直流電機參數為:定子繞組電阻R=1 Ω相電感L-M=0.0139 H,阻尼系數B=0.000 2 N·m·s/rad,轉動慣量J=0.05 kg·m2,極對數np=1,額定轉速n=1 200 r/min。模糊Anti-windup PI控制器參數如下:Kp=10,Ki=0.1,k=1。電機空載啟動,進入穩態后t=0.2 s外加負載信號TL=1 N·m,仿真曲線如圖4~圖5所示。

    如圖可知,實際波形與理論波形基本保持一致,證明該算法正確可行,系統能在直接轉矩控制模型下穩定運行。下面與傳統PID控制算法作比較, PID控制器的參數為:Kp=5,Kd=0.001,Ki=0.01。響應曲線對比如圖6~圖7所示。

    對比可知,通過模糊Anti-windup PI控制器的調節,有效地抑制了Windup現象,系統更快地進入穩定狀態,減小了超調量,具有更好的控制精度。

    針對無刷直流電機直接轉矩控制系統轉速控制器出現的Windup現象,分析了產生原因,設計了將條件積分法與反計算法相結合的變結構Anti-windup PI控制器,并利用模糊控制規則對控制器參數Kp和Ki進行實時調整,補償由于e與ec的變化對參數更高的要求。仿真結果表明,改進后的控制器能有效抑制Windup現象的產生,減小超調量,對干擾不敏感,系統響應快,滿足要求的控制精度,具有實際應用價值。

參考文獻

[1] 夏長亮. 無刷直流電機控制系統[M]. 北京:科學出版社,2009:1-15.

[2] 夏長亮, 張茂華, 王迎發,等.永磁無刷直流電機直接轉矩控制[J]. 中國電機工程學報, 2008,28(6):104-109.

[3] 丁祥. 永磁無刷直流電機直接轉矩控制系統的設計研究[D].長沙:湖南大學, 2009.

[4] 李光偉. 無刷直流電機的直接轉矩控制研究[D]. 太原:太原科技大學,2009.

[5] 楊明,徐殿國,貴獻國.控制系統Anti-windup設計綜述[J].電機與控制學報, 2006,10(6):622-626.

[6] 張興華, 聶晶, 王德明. 感應電機直接轉矩控制系統的變結構Anti-windup PI控制器[J].電機與控制學報,2013,17(1):77-81.

[7] 于艷君, 柴鳳, 高宏偉,等.基于Anti-windup PI控制器的永磁同步電機控制系統設計[J].電工技術學報,2009,24(4):66-70.

[8] 杜明星, 胡靜, 趙剛. 無刷直流電機Anti-windup PI控制系統的研究[J].天津理工大學學報,2008,24(6):86-88.

[9] 王興貴, 孫宗宇, 王言徐.基于模糊PI控制的永磁同步直線電機矢量控制系統研究[J]. 微電機, 2010,43(5):59-61,69.

[10] 俞鈺, 莊健, 于德弘. 模糊抗飽和補償器的設計及應用[J].西安交通大學學報,2013,47(1):68-73.

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