前言
為保護環境,減少二氧化硫排放量,國家環保部門對電廠煙氣排放指標的考核和監督越來越嚴格,一些電廠也正在逐步進行大規模的脫硫系統改造或新建工程,其中增壓風機是煙氣脫硫裝置中最主要的輔機之一,是脫硫裝置能否安全和經濟運行的關鍵設備,對增壓風機進行變頻改造可以提高風機的運行效率,提高穩定性,進而保證脫硫系統的運行可靠性,同時還能取得良好的節能效果,達到節能降耗目的。
一、 企業概況
揚州第二發電有限公司是江蘇省特大型火力發電企業, 目前共有4臺600MW燃煤發電機組" title="發電機組">發電機組。一期1#2#機組采用亞臨界燃煤發電機組, 二期3#4#機組采用超臨界燃煤發電機組, 機組安裝的脫硫設施采用的是石灰石—石膏濕法脫硫工藝,即采用石灰石經吸收塔" title="吸收塔">吸收塔吸收二氧化硫,通過化學反應產出石膏。
工藝流程圖
鍋爐煙氣經電除塵器除塵后,通過增壓風機、進入吸收塔, 在吸收塔內煙氣向上流動且被向下流動的循環漿液以逆流方式洗滌。循環漿液則通過噴漿層內設置的噴嘴噴射到吸收塔中,以便脫除SO2、SO3,與此同時在 “強制氧化工藝”的處理下反應的副產物被導入的空氣氧化為石膏,并消耗作為吸收劑的石灰石。循環漿液通過漿液循環泵向上輸送到噴淋層中,通過噴嘴進行霧化,可使氣體和液體得以充分接觸。每個泵通常與其各自的噴淋層相連接,在吸收塔中,石灰石與二氧化硫反應生成石膏,這部分石膏漿液通過石膏漿液泵排出,進入石膏脫水系統。經過凈化處理的煙氣流經兩級除霧器除霧,在此處將清潔煙氣中所攜帶的漿液霧滴去除。同時按特定程序不時地用工藝水對除霧器進行沖洗。在吸收塔出口,煙氣一般被冷卻到46~55℃左右,且為水蒸氣所飽和。通過加熱器將煙氣加熱到80℃以上,以提高煙氣的抬升高度和擴散能力。最后,潔凈的煙氣通過煙道進入煙囪排向大氣。
二、 系統改造方案可行性
1 風機負載調速節能原理
風機的工作特性圖如下:
曲線①為風機按轉速N1工作時的特性曲線,曲線②為風機按轉速N2工作時的特性曲線,③④為風道阻力曲線。
在第一種負載工況下,風機工作在A點,風量為Q1,風壓" title="風壓">風壓為H1。如果風機仍然按N1速度定速運行,用擋板將風量調節為Q2時,風壓將上升到H3,風機工作點移到B點。由于擋板的截流作用,風道阻力曲線由③變為④。
在A、B兩點,風機功率分別為PA=H1×Q1,PB=H3×Q2,雖然Q21,但H3>H1,實際減小的功率有限。
如果不采用擋板調節,這時風路阻力特性保持曲線曲線③不變,改用調節風機速度來減小風量,風機改按速度N2運行,工作特性為曲線②,風機工作在C點,風量仍然為Q2,但壓力為H2。
相比B、C兩點,風機減少的軸功率" title="軸功率">軸功率為:ΔP=PB- PC=(H3 –H2)×Q2
在風道阻力特性不變的情況下,風機的風量Q、壓力H、軸功率P和轉速N之間滿足如下關系(相似定理):
Q∝N,H∝N2,P∝N3
所以有:
就是說,通過調速方式改變風機風量,風量下降一半時,風機軸功率將下降87.5%。
2 系統旁路柜控制方式
基本原理:它是由3組高壓開關柜QF1、QF2和QF3組成。要求開關柜QF2和QF3不能同時閉合。變頻運行時,開關柜QF1和QF2閉合,開關柜QF3斷開;工頻運行時,開關柜QF3閉合,開關柜QF1和QF2斷開。
另外還保留了電機差動保護功能" title="保護功能">保護功能,采取重新更換電機中性點CT,將其控制信號接入QF2開關柜內綜保裝置,參與差動保護,完善電機保護功能。
三、節能數據分析:
1 現場技術數據:
設備參數
2工頻/變頻狀態下的年耗電量計算
四、設備冷卻方式
為了提高高壓大功率變頻器的應用穩定性,解決好高壓變頻器環境散熱問題,根據現場實際情況采用密閉式空調冷卻,其結構圖如下:
冷卻設備主機安裝于變頻器功率柜頂部,該裝置配備兩臺制冷壓縮機。與現場接口簡單,提供兩路380V交流電源即可,操作方便,維護量少,保護功能完善. 正常運行時,每段電源各帶一臺壓縮機;當單段電源故障時,另外一側工作電源帶兩臺壓縮機運行。兩臺壓縮機設備停運時,可以通過風道回路設置的風門實現變頻器功率柜自身冷卻,減少冷卻裝置故障對變頻器運行的影響。完整的冷卻系統解決方案,有效減低了輔助系統的故障率,保證設備安全運行.
五、結論
采用變頻調速后,系統實現軟啟動,電機啟動電流遠遠小于額定電流,啟動時間相應延長,對電網無大的沖擊,減輕了起動機械轉矩對電機機械損傷,降低噪音,降低了震動系數,有效的延長了電機的使用壽命,減少了檢修維護開支,節約大量維護費用,降低了廠用電率,提高了供電率.
總的來看,增壓風機進行變頻改造是可行的,它可以提高風機的運行穩定性,進而保證了機組脫硫系統的運行可靠性,同時還能取得良好的節能效果。